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发布日期:2024-07-13 04:00    点击次数:139

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超等石化节录:蒸汽和汽锅供水品性下落会酿成乙烯装配压缩机透平结垢,进而激励机组责任服从下落、耗汽量较着上升等问题。著作对三套乙烯装配压缩机透平结垢问题的具体原因进行了分析,并详备先容了对其选择的停机浸泡清洗、加注清洗剂在线清洗、饱和蒸汽在线清洗等处理阵势及详细事项,同期忽视了珍贵压缩机透平结垢的应付标准,可为同类问题的处理提供参考。

症结词:压缩机透平 结垢 清洗 应付战略

乙烯装配是石化工场的“龙头”装配,其裂解气压缩机、丙烯制冷压缩机和乙烯制冷压缩机是装配的“腹黑”,压缩机的运行状态平直决定乙烯装配的迟滞长满优运行水平。压缩机透平(简称透平)侧领受高等第蒸汽驱动,如果蒸汽品性不良,会酿成透平结垢,出现驱动透平轮室压力格外上升、主汽门开度接近全开、透平够不上设定转速、机组运行服从下落等格外风景,还会加多汽轮机蒸汽破钞、影响压缩机负荷,甚而严重恫吓压缩机的安全运行【1-12】。

本文旨在追想分析中国石化某三套乙烯装配在长周期运行过程中出现的透平结垢问题及选择的应付标准,主要从透平结垢机理、透平结垢危害、透平结垢处理、透平结垢珍贵等四个方面进行系统发达,为乙烯装配“三机”透平迟滞运行提供引导性建议。

1 透平结垢机理及原因分析

1.1 结垢机理

透平结垢与蒸汽中盐类杂质的融化性密切计划,在缸体中的千里积机理与汽液两相分派机理计划。当蒸汽进入透平延迟作功后,跟着蒸汽的温度、压力下落,当某种盐类杂质佩戴量大于其在蒸汽中的融化度时,就会进入饱和状态以固体体式析出并千里积在蒸汽通流名义上【9】。

通过对压缩机透平结垢情况的检察和对垢样的化验分析,不错追想出如下端正:

1) 一般汽轮室、静叶捏环、透平转子等部位从高压端到低压端的结垢进度缓缓加多,特殊是终局两级叶片结垢会比拟严重。流体作用会导致动叶片结垢比静叶片严重,离心力作用会使叶顶的盐垢厚度大于叶根。

2) 透平内结垢的物资可分为可溶性物资和不溶性物资。可溶性物资主若是Na盐,如Na2CO3、Na2SO3、Na2SiO3、NaCl等;不溶性物资主若是SiO2、CuO、Fe2O3等。

3) 因汽包夹带水导致的结垢,垢物构成与炉水水质同样,主要为Na3PO4、NaOH、SiO2。一般在透平高压级因蒸汽压力和温度很高,蒸汽流速快,不易结垢,高压级后几级主要千里积融化度低的Na3PO4;NaOH在蒸汽中融化度较大,主要千里积在中压级和低压级的前几级;饱和蒸汽佩戴的硅酸在过热蒸汽中会失水变成SiO2,SiO2在蒸汽中的融化度较大,当蒸汽压力较着下过期会析出,主要千里积在透平的中、低压级,因垢物数目大、质地硬,不易吊销。

4) 蒸汽中等阴离子和有机物容易酿成透平腐蚀,甚而失效。当蒸汽佩戴Cl-杂质时,跟着杂质的千里积并浓缩,会酿成透平叶片电化学腐蚀;有机物在高温高压蒸汽中最终降解生成羧酸(RCOOH)、CO2和H2O,导致pH值责难,进而导致透平叶片酸腐蚀问题。

1.2 原因分析

1.2.1 典型案例

1) S企业乙烯装配透平结垢情况

S企业2号乙烯装配老区在2006年出现乙烯制冷压缩机透平结垢情况,在2007年、2009年和2014年分袂出现裂解气压缩机透平结垢情况。

乙烯制冷压缩机透平自2005年1月大修以后运行日常,但跟着时代的推移,透平运行状态日趋恶化,转速束缚下落,从2005年10月至2006年4月,压缩机转速由8 100 r/min下落到了7 200 r/min,汽轮机进汽量和压缩机负荷下落,一段吸入压力高涨。通过分析裂解炉水质和蒸汽品性,发现炉水品性恶化,蒸汽中Na+和SiO2存在超标风景,酿成透平动、静叶片积盐结垢。自后在不责难进口蒸汽压力、不责难压缩机转速的前提下,领受饱和蒸汽在线冲洗的阵势对透平叶片上的污垢进行了算帐。

老区裂解气压缩机透暖和丙烯制冷压缩机透平在2007年8月大修后,从12月底运转出现轮室压力渐渐上升、功率渐渐下落的问题。裂解气压缩机透平轮室压力由考研后的6.6 MPa渐渐上升至8.1 MPa,丙烯制冷压缩机透平的轮室压力由考研后的6.0 MPa渐渐上升至8.5 MPa,严重影响了装配的负荷以及机组的安全运行。2008年2月装配泊车消缺,对透平进行开缸检察,发现叶轮及喷嘴结垢比拟严重,细目为蒸汽佩戴Na盐使透平结垢。随后,对污垢进行了算帐。

然则从2009年3月运转,老区裂解气压缩机透平的轮室压力照旧出现捏续上升问题,2009年5月上升至8.2 MPa,丙烯制冷压缩机透平的轮室压力上升至7.9 MPa,透平结垢问题再次出现。2009~2010年期间,分袂两次对裂解气压缩机和丙烯制冷压缩机透平领受带负荷湿蒸汽在线清洗的阵势进行除垢,取得了高超的服从。分析合计,透平结垢的主要原因是裂解炉经过纠正后,运行负荷加大,产汽量有所加多,汽锅汽包汽水分离结构假想分歧理,供水、上水管标的与排污管汲水标的接近,骚动了炉水取样的准确性,未实时发现蒸汽品性下落问题,从而酿成透平结垢。

从2013年11月起,老区裂解气压缩机透平轮室压力再次出现连忙升高问题,经判断为蒸汽品性松手欠安引起的压缩机透平结垢。为减少泊车考研带来的赔本、保险乙烯装配长周期运行,2014 年1月和3月两次对压缩机透平进行带负荷湿蒸汽在线清洗,取得了高超的除垢服从。

2) M企业乙烯装配透平结垢情况

2014年,M企业1号乙烯装配受汽锅供水品性波动影响,乙烯制冷压缩机透平出现结垢情况,影响装配满负荷运行,遂对乙烯制冷压缩机透平进行了泊车浸泡清洗,清洗后透平轮室压力收复至日常水平,基本能知足装配日常运行。

但随后又出现丙烯制冷压缩机透平轮室压力快速上升问题,转速捏续责难,为乙烯制冷压缩机提供冷量不及致使其四段排出压力高,严重制约装配满负荷坐蓐。2015年对两台机组进行了饱和蒸汽在线清洗,清洗后丙烯制冷压缩机透平轮室压力由3.65 MPa下落至2.80 MPa,乙烯制冷压缩机透平轮室压力由3.15 MPa下落至2.50 MPa,丙烯制冷压缩机转速可提高至额定值,讲明清洗服从较好。

3) F企业乙烯装配透平结垢情况

从2020岁首运转,F企业乙烯装配裂解气压缩机透平出现进汽量和透平输出功率捏续下落的问题,装配负荷严重受限【13】。为了措置该问题,忽视在保管装配运行的情况下,通过在线加注清洗剂的面貌进行清洗; 为了绝对措置瓶颈, 自后驾驭消缺机会在裂解气压缩机N2运行工况下进行了饱和蒸汽在线清洗, 实施后透平输出功率基本收复日常。

通过对结垢物的分析和对除氧器运行情况的排查,细目透平结垢的主要原因为含油的烃类介质露馅被带入蒸汽系统,使得进入除氧器的凝结水及格率低,导致蒸汽品性下落。

1.2.2 原因分析

透平中垢物的主要起头有蒸汽中的Na、Si、Na+、Si4+形成的盐类,以及管线腐蚀的铁锈等,通过分析典型案例及查阅计划文件可知,其结垢的主要原因可能有:

1) 蒸汽发生汽包(如裂解炉汽包)在加药、液位松手或者排污松手不好的情况下会导致蒸汽中Na+、Si4+超标,Na+、Si4+经过遥远积攒使透平积盐严重,从而酿成透平结垢。

2) 汽包假想或者排污阀选型分歧理导致汽包的排污松手才智不及,炉水中的SiO2以及Na+等物资含量会高涨,酿成发生蒸汽中佩戴遍及的盐类物资,进而导致蒸汽品性下落。

3) 减温水水质混浊平直影响蒸汽品性,酿成透平结垢,其特征是垢样中含量极低。

4) 换热器露馅或操作原因导致凝结水中油含量超标,容易导致阴、阳床再生周期严重缩小,从而出现由于汽锅供水含油量超标导致汽包液面产生遍及泡沫、引起汽水共沸的风景,使得蒸汽品性严重恶化。

5) 汽锅供水除氧器的供应才智不及,加重氧化垢物的生成。

6) 由于腐蚀原因,凝结水中Fe3+含量超标,未经净化或处理,导致减温水劣质化,其进入蒸汽系统后,最终将导致Fe2O3等固态微粒粘附在透平的蒸汽通流部分,在透平叶轮处富集。

2 透平结垢的危害

透平通流部分结垢后,将使汽流的通流面积减小,若保管各级压力不变,则流量将减小,使透平发出的功率减小,同期,透平轮室压力较着升高,吸汽才智下落,不仅对压缩机的经济性有平直影响,而且严重恫吓透平的安全运行【8】。危害主要有以下几个方面:

1) 透平各级压力降加多,导致隔板前后压差增大,隔板变形严重时会与叶片发生摩擦。

2) 透平服从责难,进气转机阀阀杆开度较着增大,导致转速下落。

3) 蒸汽通流面积减小,酿成蒸汽流量责难,机组服从下落,汽耗量加多,负荷责难,装配能耗上升。此外,蒸汽通流面积减小还会酿成流动阻力增大,轴向推力增大,使得转子轴向位移增大,推力轴承过载。

4) 在透平中部各级结垢时,前部各级的焓降减小,级的反动度加多,导致转子轴向力增大。

5) 当透平迷宫密封梳齿之间的破绽被垢物填满后,会酿成密封服从下落,蒸汽露馅量加多,甚而导致转子轴向力加多。

6) 若叶轮上结垢不均匀,则会导致转子抗争衡。此时,转子质心偏离轴承中心线,产生格外振动。

7) 流谈因盐溶液作用,形成局部腐蚀;应力交变及腐蚀介质作用在部件上,形成腐蚀疲困和应力腐蚀。

8) 叶片结垢后,离心力加多,围带内名义结垢和盐分千里积,则会使围带离心力加大,易酿成叶片和围带的损坏。

9) 透平通流部分结垢严重时,容易酿成主汽阀、调速阀卡死的事故,在进击泊车时,若主汽阀、调速阀动作不无邪或卡涩不动作,会酿成严重后果。

10) 如蒸汽中佩戴有硅酸粉末,会引起叶片、喷嘴等部件的严重磨损。

3 透平结垢处理

现在处理蒸汽透平结垢问题主要有三种阵势,即停机清洗【6,14】、加注清洗剂在线清洗和饱和蒸汽在线清洗【1-5,7-20】,三种阵势在坐蓐中均有应用,本文将凭据具体案例对三种阵势加以先容和讲明。三种清洗阵势的优舛误如表1所示。

表1 三种清洗阵势的优舛误

1) 停机清洗,主要包括机械清洗、浸泡清洗和化学清洗等阵势【4、14、20-21】。停机机械清洗需停机解体各部件,用高压水枪吊销各部件名义的结垢物,但机组泊车大修,既要参预遍及的东谈主力物力,又需要较长的时代,例必会酿成强大的经济赔本【20】。停机浸泡清洗主要针对Na2CO3、NaOH等可溶性垢物,在透平停机后,割断透平进、出口蒸汽,通入汽锅供水,将透平壳体充满,然后进行手动盘车,进行反复冲洗。水洗法操作较容易,所用时代相对较短,但只对可溶性垢物清洗服从好。停机化学清洗主要针对Fe2O3、Al2O3等不溶性垢物,需要用化学清洗液进行清洗去除,经过化学清洗后的叶轮可能需要进行为均衡测试。

2) 加注清洗剂在线清洗。在机组日常运行情况下,通过加注多种耐高温、耐高压的化学组分的夹杂缓蚀阻垢剂,驾驭其与垢物产生的界面浸透、挤压、剥落等界面效应,使垢物变成轻浅粉末零散、散布、悬浮于水中,再通过排污、凝结水除铁器以及精处理高速混床监禁等面貌排出【13,22】。该阵势不仅能吊销移动已结的垢物,还可珍贵结垢物资在受热面上千里积。

3) 饱和蒸汽在线清洗。通过饱和蒸汽夹带的水或经冷却而产生的凝液融化透平流谈、 叶片及静叶栅上的结垢物, 以收复流谈宽度。可通过保捏透平一定的转速, 加大饱和蒸汽进汽量, 增强清洗服从。由于饱和蒸汽在线清洗阵势服从较好, 况且省时省力, 因此,该阵势得到了粗拙的实践应用【1-5,7-19】。

3.1 停机浸泡清洗

2014年5月,M企业1号乙烯装配乙烯制冷压缩机透平转数运转缓慢下落,由9 150 r/min降至8 800 r/min,透平轮室压力最高高涨至3.95 MPa,严重影响装配运行负荷。选择提高进口蒸汽压力,责难出口管网压力的标准后,转数收复日常,但V1阀开度由日常的60%增大至75%。经分析,主若是由于透平叶轮通流部分结垢所致,于2014年9月23日对乙烯制冷压缩机透平进行了泊车浸泡清洗。

3.1.1 前期准备

前期准备责任如下:

1) 保捏装配低负荷运转;

2) 在透平缸体导淋配临时管引入高压汽锅供水;

3) 在现场接临时电源,用于现场水质采样仪供电,现场进行实时代析;

4) 现场备软管数根,用于接N2、中压蒸汽及上汽缸排汽,透明长塑料管10 m,用于监测透平水位;

5) 准备手提式红外线测温仪和双金属温度计对气缸温度进行监测。

3.1.2 浸泡清洗过程

浸泡清洗过程包括以下几个方面:

1) 透平打闸后,立即在透平排汽管线采样分析电导率及pH值。

2) 阐明透平缸体降温及格后,从透平缸体导淋处接入高压汽锅供水。

3) 在透平排汽手阀连合透平侧导淋接透明胶管,将其引至透平V1阀阀室处,以此监控透平灌水液位。浸泡高度至透平V1阀顶部贯穿螺栓处,同期远离透平上缸排汽温度测点(透平上缸约3/4高度)进行排汽。

4) 远离透平联轴节保护罩上半部,通过链条盘车器对其进行连气儿盘车。

5) 待液位升至V1阀阀室后,通过符合调理上水导淋开度和采样导淋开度,使凝液保捏流动。

6) 上水至指定液位后,每隔5 min纪录一次在线电导率变化情况。

清洗已毕原则为通过分析凝液水中电导率、钠、硅离子含量阐明清洗节点。对入水口和出水口进行连气儿采样,当出、入水口电导率值、钠、硅离子含量捏续10次釆样值均保捏壮健并经阐明后,不错已毕清洗。

3.1.3 浸泡清洗服从

领受除盐水轮回浸泡法,在停机不拆大盖的情况下算帐汽轮机,取得较好服从,乙烯压缩机透平转数收复日常,由之前的8 170 r/min提至9 060 r/min,轮室压力下落, 由3.86 MPa降至2.4 MPa, 装配负荷提高,裂解炉投料负荷由之前的127 t/h提高到145 t/h,V1阀开度减小,由100%开度降至60%傍边。

3.2 加注清洗剂在线清洗

2020年,F企业乙烯装配裂解气压缩机透平出现结垢风景,在问题初期保管装配负荷不变的情况下,初次在乙烯行业选择了加注夹杂缓蚀阻垢剂的在线清洗决议【13】。具体实施如下。

3.2.1 加注清洗剂在线清洗过程

领受的清洗剂为复合型清洗剂,由耐高温、耐高压的名义活性剂、浸透剂及剥离剂、名义致钝和缓蚀剂等复配而成,低毒、弱碱性。

将清洗剂用除盐水稀释调配至一定浓度,连气儿注入至乙烯装配在运行裂解炉减温水转机阀后,清洗剂随减温水注入超高压蒸汽总管,被蒸汽带进透平中。清洗剂浓度与透平进汽量和输出功率的变化情况如下表2所示。由表2不错看出,跟着加剂浓度的提高,压缩机透平的进汽量和输出功率升高,讲明清洗取得了一定服从。

表2 清洗剂加注期间配剂和浓度调理数据表

加注清洗剂清洗期间,监测分析透平凝液中SiO2及Na+等宗旨情况,发现均有不同进度的波动,电导率最高为164.8 μS/cm,Na+最高浓度1 260 μg/L。

3.2.2 加注清洗剂在线清洗服从

2020年7~11月,捏续在线加药清洗145 d后,裂解气压缩机透平进汽量上升,功率栽植10%,装配运行负荷从85%栽植至92%,取得较着服从。

3.3 饱和蒸汽在线清洗

饱和蒸汽在线清洗能使压缩机透平运行服从与机械清垢基本一致,然则用时大大缩小,使得装配好像在短时代内收复到日常坐蓐状态,况且减少了低负荷坐蓐酿成的经济赔本。同期,由于不需要拆装透平,减少了现场功课阵势,提高了功课安全性,幸免了因施工质料问题酿成机组二次损坏的情况发生,因此该阵势得到了粗拙应用,比如S企业针对2号乙烯装配老区乙烯制冷压缩机和裂解气压缩机屡次出现的结垢问题领受了饱和蒸汽在线清洗工夫【8-10】,M企业针对1号乙烯装配丙烯、乙烯制冷压缩机透平结垢问题领受了饱和蒸汽在线清洗工夫【11-12】,F企业针对裂解气压缩机透平结垢问题也领受了饱和蒸汽在线清洗工夫【13】,均取得了较好的服从。本文主要先容M企业饱和蒸汽在线清洗工夫的应用情况。

M企业自2014年12月运转,受汽锅供水品性波动的影响,丙烯制冷压缩机透平轮室压力快速上升,最飞腾至3.65 MPa,转速捏续责难,为乙烯制冷压缩机提供冷量不及,致使其四段排出压力高,严重制约装配满负荷坐蓐。为措置上述问题,于2015年1月30日对两台机组进行了饱和蒸汽在线清洗。

3.3.1 清洗前准备

清洗前的准备责任包括以下几点:

1) 在透平在线清洗前,将装配负荷降至60%傍边,并将工艺系统调理到位。

2) 乙烯制冷压缩机为背压式机组,将排汽切出改为排现场消音器,排汽压力松手在300~400 kPa。

3) 丙烯制冷压缩机为抽汽冷凝式机组,将抽汽切出改为排现场消音器,抽汽压力松手在1.58~1.75 MPa。

3.3.2 饱和蒸汽在线清洗过程

通过缓慢责难裂解炉和热电汽锅超高压蒸汽的产汽温度,将丙烯、乙烯制冷压缩机透平进口的高压蒸汽温度缓慢责难。

乙烯制冷压缩机透平(C-600T)进口高压蒸汽温度在9:00降至350℃时,其排汽凝液中电导率和SiO2出现变化,SiO2浓度达34.09 μg/L,Na+浓度达214 μg/L;在10:10,透平进口高压蒸汽温度达340 ℃,排汽温度148 ℃傍边,排汽温度达到饱和状态,此时电导率运转发生变化,从日常值6 μS/cm高涨至13 μS/cm,如图1和表3所示。跟着进口蒸汽进一步降温,透平缸体内蒸汽湿度增大,进一步清洗前边的叶轮,进而将更多结垢物清洗出来。在11:15时,进口高压蒸汽温度为332 ℃,其电导率最高达131.0 μS/cm;在14:00 时,进口高压蒸汽温度为275 ℃,其电导率为58.6 μS/cm,SiO2浓度为7 210 μg/L,Na+浓度为4 090 μg/L。清洗状态显现,乙烯制冷压缩机透平进口高压蒸汽温度最低下落至261 ℃。在清洗过程中,乙烯制冷压缩机轮室压力大幅下落,在进口调换高压蒸汽进汽条目下,其轮室压力下落约0.6 MPa,讲明这次清洗较好地去除了透平内的盐垢。

图1 清洗过程乙烯制冷压缩机透平凝液电导率变化情况

表3 乙烯制冷压缩机透平凝液分析数据

丙烯制冷压缩机透平(C-650T)进口高压蒸汽温度在13:11时降至290 ℃,抽汽温度207 ℃傍边,接近饱和状态, 此时抽汽凝液电导率运转出现较大变化, 如图2和表4所示。在13:20 C-650T进口高压蒸汽温度达286 ℃时, C-650T抽汽凝液电导率有较大变化,从日常值6 μS/cm高涨至27.2 μS/cm;当 C-650T进口高压蒸汽温度下落至274 ℃时,C-650T抽汽凝液电导率达到最大值319 μS/cm,在进口蒸汽温度由274 ℃责难至269 ℃的过程中,轮室压力运转出现快速下落,30 min内下落了0.54 MPa,讲明透平结垢最严重部位蒸汽照旧达到饱和状态,遍及可溶性盐溶于湿蒸汽中,15:00时,C-650T 抽汽凝液中Na+、SiO2浓度大大超出日常值;当进一步降温, 最低达266.5 ℃时,抽汽凝液电导率下落至26 μS/cm,排出垢物进一步减少,在调换进汽条目下轮室压力由3.02 MPa快速下落至2.48 MPa,讲明清洗过程照旧去除大部分盐垢。

图2 清洗过程丙烯制冷压缩机透平凝液电导率变化情况

表4 丙烯制冷压缩机透平抽汽凝液详备组分

3.3.3 饱和蒸汽在线清洗服从

表5和表6分袂为丙烯、乙烯制冷压缩机透平清洗前后的运行参数。由表5和表6可见:C-600T、C-650T经过清洗后,装配能达到满负荷,C-650T运行状态高超,转速可提高至5 380 r/min,V1阀开度约75%,进汽量能达到134 t/h,最高进汽能达到144 t/h,较清洗前状态较着好转;C-600T转速可提高至9 100 r/min,且V1阀开度只好60%,轮室压力只好2.4 MPa傍边,状态也有较着好转。

表5 丙烯制冷压缩机透平清洗前后运行参数表

表6 乙烯制冷压缩机透平清洗前后运行参数表

3.3.4 饱和蒸汽在线清洗详细事项

饱和蒸汽在线清洗应详细以下几点:

1) 在线清洗过程中,要通过转机防喘振阀松手好各段吸入温度、压力和流量,松手好各段吸入罐液位,幸免大幅波动激励机组联锁泊车;同期,监控好机组振动、位移、温度等参数变化,发现问题立即处置。

2) 饱和蒸汽清洗温度需选拔合理,温渡过高,清洗服从不较着;温渡过低,较多的饱和湿蒸汽进入透平,会对转子酿成较大冲击。凭据透平具体结构,攀附实施教授,一般选拔清洗温度高于责任压力下的饱和温度15 ℃以上,清洗服从比拟较着【8,11】。

3) 为灵验珍贵饱和蒸汽对管线酿成水击,在蒸汽管线扫数的各疏水器及导淋处实时进行排液。

4) 如果透平具备抽汽功能,需提前将抽汽切出管网。因抽汽温度会先于进口温度进入湿蒸汽饱和状态,如不提前切出管网,将会导致抽汽带水,酿成管网水击。

5) 透平进口超高压蒸汽的降温速率比拟难松手,如降温过快或波动,可能酿成透平表里缸温差过大,振动上升,导致缸体变形,激励机组联锁。一般最初责难压力,再责难温度,然则必须将温度松手在操作法章程的温度以上,以免损坏叶片。可提前制定好降温、降压弧线,松手好蒸汽降压、降温速率,幸免过大的降温速率酿成汽缸和管谈法兰等部件产生过大温差应力而酿成次滋事故。

6) 不错通过符合责难温度、提高转速、加大蒸汽流量,增大蒸汽对透平流畅部件冲洗力度,加快透平流畅部分的水垢零散,提高在线清洗服从。

7) 可通过不雅察透平的轮室压力变化动作判断清洗服从的圭臬。在调换负荷、同等进汽量的情况下,当透平轮室压力不超过假想值的10%时,可合计在线清洗取得得手。

4 珍贵蒸汽透平结垢标准

珍贵蒸汽透平结垢应领受以下标准:

1) 珍贵透平结垢的标准重在起源,要加强水质管制。蒸汽品性取决于汽锅供水和炉水水质,只好松手调理好汽锅供水和炉水的水质才能得到品性及格的蒸汽。

一是提高对水汽管制的怜爱进度,加强对蒸汽系统混浊源很是危害和防控学问的宣贯,严格推论计划化验频次的工艺管制程序,强化分析东谈主员对水汽运行工艺调理过程的分析化验,引导工艺操作主谈主员进行调理。

二是严格松手各项水汽宗旨,提高宗旨及格率。对pH值、电导率等要点宗旨加强监控,对分歧格数据要有分析、有标准、有论断,并实时反映到工艺调理中。

三是强化运行管制和工艺操作,日常加药及排污责任要实时到位,松手好磷酸盐注入量,作念好汽包连排和间排管制,确保所产蒸汽及格。

2) 加强汽锅运行管制,壮健汽包液位在宗旨范围内,保证迷漫的分离空间。壮健汽锅运行负荷,减少汽包饱和蒸汽对高SiO2含量炉水的机械佩戴。

3) 投用汽包在线分析仪,领受阳离子电导率在线监测;具备条目的投用过热蒸汽电导率及SiO2含量在线分析仪,蒸汽品性出现波动实时调理处理。

4) 加强对“三机”透平凝液的分析,发现格外要实时处理。

5) 透平轮室压力是判断结垢的紧要参考依据,日常要加强对轮室压力的监控,发现高涨趋势要分析判断是否存在结垢并选择标准。

6) 确保汽锅供水除氧器的除氧责任才智,幸免汽锅供水氧含量升高。

7) 作念好凝结水很是精制系统运行状态的监控,发现宗旨格外要实时处理,要点慈祥Na+、SiO2、Fe3+、有机物浓度等参数。

8) 一般大机组的润滑油系统中,小透平与机组使用调换蒸汽源,建议加强对小透平的运行状态监控,如果出现功率下落风景,不错实时将小透平在线切出进行检察,以判断是否因结垢问题导致出现上述风景。

5 论断

乙烯装配“三机”透平结垢问题通过选择饱和蒸汽在线清洗的阵势进行处理虽服从显赫,但仍然存在一定的风险,同期清洗前需责难装配负荷运行,也会影响日常坐蓐。因此,建议从起源上措置蒸汽和汽锅供水品谴责题,只好这么才能从骨子上摒除乙烯“三机”透平结垢问题,保证装配长周期满负荷运行。

本届大会初步议程

参会讲明:工夫装备作事商3800元/东谈主、油气田、真金不怕火油石化、煤化工、化工等坐蓐企业免费

参会筹谋:超等石化kaiyun中国官方网站

以可靠性为中心的维修与智能运维工夫

01.韩建宇 中国石油化工集团有限公司高档民众

设备一体化智能监测会诊发展

02.李迎丽 中国石油自然气集团有限公司设备民众

论保冷的紧要性与非开挖管谈拓荒

03.浙江鹏飞绝热安装有限公司

高品性绝热材料 助力石油化工高质料发展

04.熊建新 中国石油化工集团有限公司高档民众

油移动场地下新建开车的催化裂化装配

05.谢国粹 中国石化工程部首席民众

ASPEN工业AI和机器学习栽植钞票可用性和绩效管制

06.艾斯本工夫有限公司

智能化助力长庆石化设备检维修管制栽植

07.赵 飞 中国石油长庆石化分公司总司理助理

金属3D打印工夫在石化领域的应用研究

08.王存智 中国石化工程建设有限公司(SEI)正高/首席民众

苛刻工况下症结阀门失效分析、故障展望及智能防控工夫

09.王 渭 中国机械工业集团有限公司首席民众、教高

数字孪生工夫在化工设备考研爱戴的应用和往常:透明、安全与服从

10.北京达好意思盛软件股份有限公司

真金不怕火葬企业大考研同步技改面貌管制体系建设及运作有计划

11.董开河 中海石油宁波大榭石化有限公司机械能源部副司理

设备可靠性管制

12.亓 潇 中海壳牌石油化工有限公司设备可靠性主任

化工企业设备运维数字化转型全栈措置决议

13.蔡 英 中机维协石油石化建安检维修协会专 家

题目待定

14.天津长瑞大通流体松手系统有限公司

领受撞击声波工夫,真金不怕火油烟气催化剂颗粒物浓度及粒度在线测量

15.武汉龙潭得手科技发展有限公司

百年福伊特助力机泵节能增效

16.福伊特驱动工夫系统(上海)有限公司电力及油气作事

石油化工面貌建设期设备全人命周期包机管制探索

17.王 超 中国石油广东石化分公司化工二部设备司理/高工

参会筹谋:超等石化

往还式压缩机的圭臬化安装与试运

01.赵 岩 中海石油真金不怕火葬有限背负公司高档参谋人

何如提高石化企业姿首设备运行可靠性

02.陈文勇 福建真金不怕火油化工有限公司 副处长

数质为先--石化行业设备监测措置决议

03.苏州德姆斯信息工夫有限公司

题目待定

04.中船集团/哈尔滨广瀚能源/湛蓝传动

真金不怕火油化工一体化面貌考研过程质料信息化管制

05.胡圣忠 中科(广东)真金不怕火葬有限公司高档民众/副司理

动设备在线监测浅析

06.李 立 中石化广州工程有限公司工夫副总监,正高

打造“专科+智谋+精益”的运维考研信息平台

07.上海安恪工夫股份有限公司-安恪济南(JIT)-研发中心(DC)

底层构架+智能数据作事:买通智能运维的临了一公里

08.硕橙(厦门)科技有限公司

在新场地下石油真金不怕火葬症结机组出现故障该何去何从

09.广州仓韬机电工夫有限公司

石油石化企业设备可靠性数据库建成立异与实践

10.石 帅 中海油安全工夫作事有限公司筹谋作事部高工/副司理

数字化赋能设备智能运维、全力栽植设备先见性考研水平

11.丘学东 中国石化广州分公司公司高档民众/设备工夫支捏中心主任

面向全人命周期健康管制的石化设备智能运维措置决议立异与实践

12.重庆川仪自动化股份有限公司 首席假想师,重庆川仪软件有限公司

激光增材工夫在石化行业的执行应用

13.东莞市华鑫激光科技有限公司

何如提高石化企业动设备运行可靠性

14.卞 勇 福建古雷石化有限公司设备管制驾御

题目待定

15.中国石化茂名分公司

加强细密化管制,夯实仪控管制根基

16.赵庆林 中海油惠州真金不怕火葬分公司

设备智能运维,助力先见性考研

17.张翼飞 中国石油广东石化分公司真金不怕火油二部 高 管

高温双复旧离心泵机械密封失效分析及应付标准的有计划

18.王武凤 山东华星石油化工集团有限公司高工/设备工程师

浅谈智谋运维的基础

19.王少勇 中海油惠州真金不怕火葬分公司姿首民众

题目待定

20.中科(广东)真金不怕火葬有限公司

参会筹谋:超等石化

有计划装配检维修开停工设备毁感冒险的看管

01.刘小辉 中国石油化工集团有限公司高档民众

特种设备腐蚀早期检测工夫很是应用

02.赵 博 中国特种设备检测研究院教高/二级学科首席

储罐密闭切水系统

03.广州天禾自动化实业有限公司

爬壁机器东谈主助力绿色石化

04.深圳市行知行机器东谈主工夫有限公司石化部

有机液体储罐日常工况和检维修期间的VOCs治理工夫

05.刘忠生 中石化(大连)石油化工研究院有限公司 正 高

千万吨真金不怕火油系统腐蚀松手假想理念及实践

06.王金光 中国石化工程建设有限公司工夫总监/教高

体系化管制助力危化企业安全坐蓐----“工业互联网+危化安全坐蓐”建设实践

07.倪继军 上海安恪工夫股份有限公司 CEO

打造绿安病院一站式作事,助力企业绿色安全高质料发展

08.罗 恪 中国设备管制协会绿色安全工夫作事中心主 任

真金不怕火油化工装配腐蚀松手战略

09.王 宁 中石化真金不怕火葬工程集团洛阳工夫研发中心正 高

大型储罐健康监测与风险预警工夫

10.程 伟 合肥通用机械研究院特种设备检察站有限公司总司理助理

碳达峰布景下真金不怕火葬企业安全和节能新材料及新工夫

11.唐 波 常州大学 教 授

石油化工苛刻腐蚀条目下设备腐蚀与防护工夫

12.王 巍 原中国石油大庆石化公司高工/中国防腐蚀行家

绝热层下腐蚀检测评估及松手工夫有计划

13.李晓炜 中石化真金不怕火葬工程集团洛阳工夫研发中心团队面貌司理

常压危运罐车罐体的安全检察

14.肖超波 广州特种设备检测研究院部长/正高

带压密封合座措置决议及激光安全在线监测

15.天津市翔悦密封材料股份有限公司

胺液系统腐蚀及应付标准

16.梁自生 中国石化广州分公司设备部 科 长

真金不怕火葬装配静设备腐蚀监控信息化

17.韩 磊 中石化安全工程研究院有限公司腐蚀防护民众

题目待定

18.梁海明 中科(广东)真金不怕火葬有限公司设备工程部主 管

真金不怕火葬企业设备智能防腐蚀管制平台开发及应用

19.张宏飞 中石化真金不怕火葬工程集团洛阳工夫研发中心专科副总工

液化气管谈腐蚀露馅及松手详细分析

20.杨淦茗 中石化湖南石油化工有限公司储运部设备管制工程师

参会筹谋:超等石化

石油化工驱动用汽轮机润滑油以及调速系统爱戴维修战略以及数字化发展趋势

01.孟 剑 中国石化青岛真金不怕火葬公司 教高/真金不怕火油设备高档民众

助力“双碳达标”延长润滑油寿命,减少设备故障的措置决议与应用

02.昆山威胜达环保设备有限公司威胜达油品作事部总监

化工企业设备润滑数字化管制系统措置决议

03.马 彦 原中国武器工业集团朔方华锦集团设备部润滑油管制中心处长

油液监测工夫在石化设备管制与爱戴中的应用

04.北京润谈油液监测工夫有限公司

油液在线监测系统在设备智能运维中的应用

05.广维中控(天津)有限公司

高超的润滑管制保险设备运行水平的栽植

06.钱广华 原中国石化天津分公司化工部教高/设备民众

油液过滤设备在石化行业的应用共享

07.重庆市陆顺科技发展有限公司

细考研,严管制,确保能量回收机组长周期运行

08.魏 巍 中国石化天津分公司真金不怕火油部高 工

催化裂化(FCC)催化剂高温反转炉系统优化纠正

09.闫俊杰 中国石化催化剂有限公司长岭分公司新材调治车间高工/设备副主任

参会筹谋:超等石化

作念好真金不怕火葬装配工程假想的安全工夫标准,确保真金不怕火葬企业过程安全

01.赖文川 中石油华东假想院有限公司自控专科副总工程师

石油化工过程装配特阀检维修流动面貌部

02.上海开维喜阀门有限公司

换热器健康会诊阵势

03.上海板换机械设备有限公司

题目待定

04.纽威工程作事(苏州)有限公司

SCHENCK添加剂秤波动问题攻关工夫追想

05.魏兴军 中化泉州石化有限公司正 高

姿首及松手系统珍贵性爱戴工夫

06.曹德舜 中石化安全工程研究院有限公司专 家

上海纽京—PDS球阀长周期运行措置决议

07.上海纽京阀门有限公司

题目待定

08.中石化广州工程有限公司

储运罐区计量管制和智能装车系统工夫的应用

09.李 莉 中海油气(泰州)石化有限公司高档工程师,注册安全工程师

参会筹谋:超等石化

压缩机蒸汽轮室装配乙烯发布于:北京市声明:该文不雅点仅代表作家本东谈主,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间作事。